打磨車間除塵器改造方案詳細(xì)內(nèi)容介紹
概述
通過諾和環(huán)保技術(shù)人員對天津使用_現(xiàn)場勘測,其拋光車間存在問題如下:1、吸塵罩、分支管道、主管道、除塵器。
除塵改造方案
1、除塵系統(tǒng)的改造設(shè)計
1.1、吸塵罩
原吸塵罩的規(guī)格為350×200mm孔直徑為150mm,根據(jù)現(xiàn)場觀察每個砂輪機(jī)共需要風(fēng)量為1500 m3/h??撞灰_在吸塵罩的中間,要開在吸塵罩的上部中間部分,吸塵罩的設(shè)計原因是因?yàn)榇蚰チΦ那芯€方向是往上傾斜75°口徑上移是對塵源的一種攔截設(shè)計,這樣減少了風(fēng)量的流失,降低了成本。(改造后的吸塵罩見圖紙)
1.2、 分支管道
分支管道的連接有問題,部分分支管道連接過于羅嗦,本來可以用30°的彎頭連接,而貴公司缺用了2個
90°的彎頭來連接,我們多年的經(jīng)驗(yàn)一個彎頭的阻力為150Pa,這樣給除塵系統(tǒng)增加了很大的阻力,提高了成本,降低了除塵效率。(改造后的分之管道見圖紙)
1.3、主管道
主管道開始和結(jié)束均采用同樣粗細(xì)的管道造成管道積灰的原因之一;在有_是主管道低于分支管道這是造成主管道積灰的原因之二。在這里我給你們一個公式,_問題_一目了然了,
管道直徑= ×2
由公式可得管道直徑和風(fēng)量是密不可分的,由于原除塵系統(tǒng)管道粗細(xì)均采用同樣粗細(xì)的管道,而風(fēng)量是不斷變化而不是一成不變的,這_造成了管道積灰的現(xiàn)象。主管道應(yīng)該是越來越細(xì)的。(改造后的主管道見圖紙)
1.4、除塵器
貴公司原有的除塵器為機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器和反吹袋式除塵器、旋風(fēng)除塵器三種,該除塵器都是現(xiàn)今社會淘汰之除塵器,具有除塵效果差,清灰不_是90年代的產(chǎn)品,
并且貴公司的機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹除塵器竟然把反吹風(fēng)機(jī)放在地面上,是_原始的機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器,清灰效果極差。在有_是貴公司兩臺除塵器共用一臺風(fēng)機(jī)那樣的連接方式是錯誤的,那樣連接造成分風(fēng)不均或單個沒風(fēng)的現(xiàn)象發(fā)生。
2、我公司決定對該除塵系統(tǒng)進(jìn)行大修,包括吸塵罩的改進(jìn),主管道的設(shè)計,設(shè)備的選型。對整個系統(tǒng)進(jìn)行一條龍服務(wù),_終達(dá)到用戶滿意為止。
與打磨車間除塵器改造方案
相關(guān)產(chǎn)品