常見故障的分析與對應(yīng)措施水位顯示錯誤、風(fēng)機頻繁啟動原因分析:除塵器吸入的氣體中,含有大量煤塵及膠帶跑偏磨邊造成的纖維狀物質(zhì),這些物質(zhì)進(jìn)入溢流箱中,極易粘附在水位傳感器(探針)上,從而造成水位顯示錯誤。進(jìn)一步造成高水位,正常工作水位,起動水位、限制_低水位這四者之間的相互位置關(guān)系發(fā)生改變。起動水位與_低水位之間間距太小時,由于水面的上下波動造成風(fēng)機頻繁起動、停止、再起動,不及時發(fā)現(xiàn)的話,有可能造成風(fēng)機電動機燒毀事故。采取措施:①每班都要沖洗溢流箱,_其雜物;②調(diào)整水位探針之間的相對位置。在實踐中我們摸索出探針處在如所示位置效果良好。補水電磁閥誤動作或不動作原因分析:探針有雜物粘附或是電磁閥損壞。電磁閥中的膠墊是易損件,膠墊損壞后,可能引起的后果有不補水,風(fēng)機在缺水甚至無水狀況下運行,除塵效果不理想;水位到_高時仍不能停止補水,白白浪費溢流排出,如果同時主機箱內(nèi)的溢流管堵塞,則水位一直升高,從進(jìn)風(fēng)口溢出,造成事故。我們_曾遇到過這一情況。采取措施:勤檢查、維護(hù);及時_換損壞的膠墊;人工補水。排漿閥堵塞沖激式除塵器吸入的氣體中含有大量煤塵,如果排漿間隔長,排漿時間短,煤漿不能全部排出,逐漸形成煤泥沉淀在主機箱底部。此時,風(fēng)機仍可正常工作,繼續(xù)吸入煤塵,久而久之,造成排漿閥_堵塞。在使用過程中,針對該設(shè)備的常見故障,我們經(jīng)過分析、判斷,采取了一些措施,收到了良好的效果。
安裝中的不利因素副井井筒地溝槽半徑大,3圈凍結(jié)管,凍結(jié)工程已進(jìn)入關(guān)鍵時期,凍結(jié)管主干管布置在井口西部,地溝槽蓋板正在澆筑加固,達(dá)到混凝土強度至少需半個月,占用井口時間較長,暫時無法在副井上方組裝井架構(gòu)件,整個井架焊接組裝只能安排在地溝槽以東,場地受限制,影響井架的組裝。主斜腿正常的安裝順序是井口西部兩基礎(chǔ)先與G1-1正、反件采用活動鉸鏈連接,然后G1-1正、反件與G1-3正、反件分別焊接組裝,向上一直組裝到檢修起吊平臺;主、副斜腿合攏是利用抱桿先把主斜腿起吊,然后用吊車與穩(wěn)車配合把副斜腿吊起,使其合茬。由于場地受限制,無法按正常的安裝順序組裝。副井預(yù)計再需20天即可凍結(jié)交圈,交圈后井架若不能交付建井處使用,每拖一天_要浪費15萬元的凍結(jié)電費;凍結(jié)交圈不能及時開挖,凍結(jié)壁進(jìn)入井徑內(nèi),給井筒開挖帶來很大困難,影響井筒掘砌工期,將使整個礦建工程延期,經(jīng)濟上造成很大損失。
安裝中采取的措施打破常規(guī)優(yōu)化構(gòu)件施工方案利用井口東部的空間,可以先組裝副斜腿和主斜腿的天輪平臺。